본문으로 건너뛰기

일반적인 오류 안내

이 페이지는 Klipper의 일반적인 오류를 신속하게 찾는 데 사용됩니다. 먼저 klippy.log에서 전체 오류를 찾은 후 해당 설명을 확인하세요.

연결 문제

mcu 'xxx': Unable to connect

오류 정보: 상위 컴퓨터가 메인보드를 찾거나 연결할 수 없습니다.

Loading...

일반적인 원인:

  • USB 장치 ID가 입력되지 않았거나 잘못 입력되었습니다.
  • CAN UUID가 입력되지 않았거나, 잘못 입력되었거나, 장치가 온라인 상태가 아닙니다.
  • UTOC, USB 케이블, CAN 브리지 펌웨어 또는 전원 공급이 비정상입니다.
  • CAN0이 시작되지 않았거나 CAN 네트워크 구성이 비정상입니다.

처리 방법:

  1. klippy.log를 열어 맨 아래로 스크롤하여 구체적인 오류 정보를 확인합니다.

  2. [Errno 2]가 나타나면, 일반적으로 검색된 USB 장치 ID가 printer.cfg에 추가되지 않았음을 의미합니다.

    Loading...
  3. Serial connection closed가 나타나면, 일반적으로 CAN ID를 다시 검색하고 CAN 네트워크를 확인해야 합니다.

    Loading...
  4. Unable to open CAN port: [Errno 19] No such device가 나타나면, 일반적으로 UTOC 장치, USB 브리지 CAN 펌웨어 또는 CAN0 장치가 없음을 의미합니다.

    Loading...
  5. [Errno 100] Network is down 또는 [Errno 105] No buffer space available가 나타나면, CAN 네트워크 및 ID 검색에 따라 CAN0 구성을 다시 확인하세요.

mcu 'mcu': Invalid CAN uuid

오류 정보: CAN UUID가 유효하지 않거나 인식할 수 없습니다.

Loading...

오류 원인: canbus_uuid:가 잘못 입력되었거나, 장치가 온라인 상태가 아니거나, CAN 네트워크가 정상적으로 통신하지 않습니다.

해결 방법:

  1. CAN 네트워크 및 ID 검색에 따라 CAN UUID를 다시 검색합니다.
  2. printer.cfg에 실제 검색된 UUID가 입력되었는지 확인합니다.
  3. 동일한 [mcu]serial:canbus_uuid:가 동시에 활성화되지 않았는지 확인합니다.
  4. CAN-H, CAN-L, 종단 저항, 전원 공급 및 펌웨어 CAN 속도를 확인합니다.

Option 'serial' in section 'mcu' must be specified

오류 정보: [mcu] 구성 섹션에서 serial을 지정해야 합니다.

Loading...

오류 원인: USB 펌웨어 연결 시 serial:을 입력하지 않았거나, [mcu] 구성 섹션이 실수로 삭제되었습니다.

해결 방법:

  1. USB 장치 ID를 다시 검색합니다.
  2. printer.cfg[mcu] 구성 섹션에 다음을 입력합니다.
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/실제검색된ID
  1. 저장하고 Klipper를 재시작합니다.

현재 메인보드가 CAN 펌웨어를 플래시한 경우 canbus_uuid:를 사용하고 serial:을 계속 입력하지 마세요.

Lost communication with MCU

오류 정보: Klipper와 MCU 간의 통신이 중단되었습니다. 로그에 Lost communication with MCU, Lost communication with mcu 또는 유사한 메시지가 나타날 수 있습니다.

일반적인 시나리오: 귀환 또는 이동 중에 엔드스톱이 트리거되면 메인보드나 툴보드가 연결이 끊어집니다. 전원을 다시 켜면 다시 연결됩니다.

일반적인 원인:

  • 엔드스톱 스위치 배선 오류로 인해 트리거 시 신호 핀이 전원 또는 접지와 비정상적으로 단락됩니다.
  • 3선식 엔드스톱, 광전식 엔드스톱 또는 홀 엔드스톱 사용 시 전원, 접지, 신호선 순서가 잘못 연결되었습니다.
  • 엔드스톱 와이어링 하네스가 손상되었거나, 압착되었거나, 케이블 체인 이동 중 단락되었습니다.
  • 엔드스톱 트리거 순간 메인보드 전원 공급이 불안정하여 MCU가 재시작되거나 USB/CAN 통신이 중단됩니다.
  • MCU와 상위 컴퓨터 간의 USB/CAN 통신선이 강한 간섭원 근처에 있어 엔드스톱 트리거나 이동 시 연결이 끊어지기 쉽습니다.
  • 구성의 엔드스톱 핀이 실제 배선과 일치하지 않아 잘못된 인터페이스가 트리거됩니다.

문제 해결 방법:

  1. 전원을 차단하고 엔드스톱 스위치 배선 순서, 특히 3선식 엔드스톱의 VCC, GND, Signal이 잘못 연결되었는지 확인합니다.
  2. 해당 엔드스톱 와이어를 임시로 분리하고 전원을 다시 켜서 메인보드가 여전히 연결이 끊어지는지 테스트합니다.
  3. 멀티미터를 사용하여 엔드스톱 트리거 전후에 단락이 있는지 확인하고, 신호 핀이 전원에 연결되었는지 중점적으로 확인합니다.
  4. 케이블 체인, 커넥터 및 와이어링 하네스의 굽힘 부분을 확인하여 트리거나 이동 중에 와이어가 압착되어 단락되지 않는지 확인합니다.
  5. MCU와 상위 컴퓨터 간의 USB/CAN 통신선이 모터선, 히터선, 히트베드선 및 전원선과 멀리 떨어져 있는지 확인합니다.
  6. 기기 케이스, 전원 공급 장치 또는 차폐가 제대로 접지되지 않은 경우 간섭에 더 취약할 수 있으므로 장비 전기 안전 요구 사항에 따라 접지를 확인하세요.
  7. 구성의 엔드스톱 핀이 메인보드 문서 및 실제 배선과 일치하는지 확인합니다.
  8. 문제를 수정한 후 QUERY_ENDSTOPS를 실행하여 엔드스톱 상태가 open에서 TRIGGERED로 정상적으로 변경되는지 확인합니다.

MCU Protocol error

오류 정보: MCU 프로토콜 오류입니다. 로그에 MCU Protocol error, Unknown command 또는 Command format mismatch가 나타날 수 있습니다.

Loading...

일반적인 원인:

  • 상위 컴퓨터 Klipper를 업데이트했지만 메인보드나 툴보드 펌웨어를 다시 컴파일하여 플래시하지 않았습니다.
  • 메인보드, 툴보드, EDDY, ADXL 등 주변 MCU의 펌웨어 버전이 상위 컴퓨터 Klipper와 일치하지 않습니다.
  • 맞춤형 시스템 또는 타사 플러그인을 사용하여 Klipper 호스트 측이 MCU에서 지원하는 명령과 일치하지 않습니다.

해결 방법:

  1. 최근에 Klipper, 시스템 이미지 또는 플러그인을 업데이트했는지 확인합니다.
  2. 해당 MCU의 Klipper 펌웨어를 다시 컴파일하여 플래시합니다.
  3. 툴보드, EDDY, ADXL 등 주변 MCU인 경우 해당 주변 장치 펌웨어를 동시에 업데이트하세요.
  4. 맞춤형 시스템을 사용하는 경우 해당 시스템이 현재 Klipper 버전을 지원하는지 확인합니다.
  5. 플래시가 완료되면 FIRMWARE_RESTART를 실행하고 다시 연결하여 테스트합니다.

구성 충돌 문제

homing override method always homes X and Y before homing Z. The safe_z_home

오류 정보: 안전 Z 귀환과 귀환 오버라이드 구성이 충돌합니다.

Loading...

오류 원인: [safe_z_home][homing_override]가 동시에 구성되어 Klipper가 어떤 귀환 로직을 사용할지 확인할 수 없습니다.

해결 방법:

  1. 구성 파일에서 [safe_z_home][homing_override]를 검색합니다.
  2. 기기의 실제 귀환 로직에 따라 하나만 유지합니다.
  3. 저장하고 Klipper를 재시작합니다.

이동 및 귀환 문제

Move out of range

오류 정보: 대상 좌표가 Klipper 허용 이동 범위를 벗어났습니다. 로그에 일반적으로 Move out of range: X Y Z [E]와 유사한 내용이 표시됩니다.

Loading...

일반적인 원인:

  • 슬라이서의 기기 크기가 Klipper 구성의 position_min / position_max와 일치하지 않습니다.
  • 시작 G-code, 종료 G-code, 필터 교체 매크로 또는 일시 중지 매크로가 기기 범위 밖으로 이동했습니다.
  • M600, PAUSE, CANCEL_PRINT 등의 매크로 정차 위치가 경계에 너무 가깝습니다.
  • 스큐 보정, 프로브 오프셋 또는 메시 베드 구성을 사용한 후 실제 계산된 좌표가 음수 값이 되거나 최대 스트로크를 초과합니다.
  • 모델 높이가 Z축 최대 스트로크를 초과합니다.

해결 방법:

  1. 오류의 좌표를 확인하여 어떤 축이 범위를 벗어났는지 판단합니다.
  2. 해당 축의 position_min, position_max 및 슬라이서 기기 크기를 확인합니다.
  3. 시작, 종료, 일시 중지, 필터 교체 등의 매크로에서 정차 좌표를 확인하고 0,0 또는 최대 경계에 정차하지 않도록 합니다.
  4. 베드 메싱 중 오류가 발생하면 [bed_mesh]mesh_min, mesh_max 및 프로브 오프셋을 확인합니다.
  5. 구성을 저장하고 Klipper를 재시작한 후 다시 테스트합니다.

Must home axis first

오류 정보: 축이 아직 귀환되지 않아 현재 이동 명령을 실행할 수 없습니다.

일반적인 원인:

  • 부팅 또는 FIRMWARE_RESTARTG28을 실행하지 않았습니다.
  • 매크로에서 이동 명령을 먼저 실행한 후 귀환 명령을 실행합니다.
  • 인쇄 일시 중지, 재개 또는 취소 후 기기 상태가 재설정되었습니다.
  • 귀환 매크로, 프로브 매크로 또는 엔드스톱 없는 귀환 구성이 비정상적이어서 Klipper가 귀환 상태를 올바르게 기록하지 못했습니다.

해결 방법:

  1. 수동으로 G28을 실행한 후 해당 축을 이동합니다.
  2. 시작 G-code 및 매크로를 확인하여 이동 명령 전에 귀환이 완료되었는지 확인합니다.
  3. Klipper 또는 펌웨어를 업데이트한 경우 귀환 관련 매크로가 현재 버전과 여전히 호환되는지 확인합니다.
  4. 엔드스톱 없는 귀환을 사용하는 경우 드라이버 전류, 감도 및 homing_retract_dist를 확인합니다.

Endstop still triggered after retract

오류 정보: 귀환 중 엔드스톱이 트리거된 후, 후퇴 거리가 끝날 때까지 엔드스톱이 여전히 트리거된 상태입니다.

일반적인 원인:

  • 엔드스톱 스위치의 NO(노멀 오픈)/NC(노멀 클로즈) 로직 구성이 반대로 되었습니다.
  • 엔드스톱 스위치가 걸렸거나, 손상되었거나, 배선 순서가 잘못되었습니다.
  • homing_retract_dist가 너무 작아 후퇴 후에도 여전히 엔드스톱을 누르고 있습니다.
  • 엔드스톱 없는 귀환 감도가 너무 높아 후퇴 후에도 여전히 트리거된 것으로 판단됩니다.
  • 드라이버 enable_pin, 모터 방향 또는 엔드스톱 핀 구성이 잘못되어 귀환 동작이 비정상적입니다.

해결 방법:

  1. QUERY_ENDSTOPS를 실행하여 트리거되지 않은 상태에서 open이고, 수동으로 트리거한 후에는 TRIGGERED인지 확인합니다.
  2. 상태가 반대인 경우 엔드스톱 핀 앞의 !를 조정합니다.
  3. 엔드스톱 스위치의 기계적 상태, 배선 순서 및 플러그를 확인합니다.
  4. homing_retract_dist를 적절히 늘린 후 다시 테스트합니다.
  5. 엔드스톱 없는 귀환을 사용하는 경우 감도를 낮추고 귀환 전류가 적절한지 확인합니다.

No trigger on probe after full movement

오류 정보: 프로브가 전체 하강 스트로크 내에서 트리거되지 않았습니다.

일반적인 원인:

  • 프로브 배선, 전원 공급 또는 핀 구성이 잘못되었습니다.
  • 프로브 설치 높이가 적절하지 않아 하강 스트로크 내에서 트리거할 수 없습니다.
  • Z축 방향, 프로브 오프셋 또는 레벨링 영역 구성이 잘못되었습니다.
  • 프로브 자체 결함 또는 이동 중 배선 접촉 불량입니다.
  • 히트베드, 노즐 또는 프로브 위치가 감지 가능한 범위를 벗어났습니다.

해결 방법:

  1. QUERY_PROBE를 실행하고 수동으로 프로브를 트리거하여 상태가 정상적으로 변경되는지 확인합니다.
  2. 프로브 전원 공급, 신호선 및 구성 핀을 확인합니다.
  3. 프로브 설치 높이를 확인하고 하강 전에 프로브가 트리거 가능한 범위에 있는지 확인합니다.
  4. [probe], [bed_mesh], [z_tilt] 또는 [quad_gantry_level]의 감지 지점이 히트베드를 벗어나지 않는지 확인합니다.
  5. 특정 위치에서만 문제가 발생하는 경우 배선 드래그 및 프로브 오프셋을 중점적으로 확인합니다.

온도 감지 문제

Error 'XXX mcu' shutdown: ADC out of range

오류 정보: ADC가 측정 범위를 벗어나 온도 감지가 비정상적입니다.

Loading...

오류 원인: Klipper가 구성에서 허용하는 범위를 초과하는 온도를 감지했습니다. 일반적으로 서미스터 개방, 단락, 배선 오류, 서미스터 모델 구성 오류 또는 핀 구성 오류로 인해 발생합니다.

주의

min_tempmax_temp를 임시로 완화하는 것은 문제 해결에만 사용해야 하며 장기적인 구성으로 사용할 수 없습니다. 문제를 확인한 후에는 안전 범위를 복원하여 온도 보호가 비활성화되지 않도록 해야 합니다.

문제 해결 순서:

  1. 서미스터가 단단히 연결되었는지, 와이어가 끊어졌거나 단락되었는지 확인합니다.
  2. 서미스터 모델 및 핀 구성이 실제 하드웨어와 일치하는지 확인합니다.
  3. 필요한 경우 판독값 변화를 확인하기 위해 임시로 온도 범위를 완화합니다. 예를 들어 min_temp를 낮추고 max_temp를 높입니다.
  4. 배선 또는 구성 문제를 찾아 해결한 후 즉시 원래의 안전 온도 제한을 복원합니다.
  5. 저장하고 Klipper를 재시작합니다.

Heater not heating at expected rate

오류 정보: 히터가 예상 속도로 가열되지 않습니다. 로그에 Heater extruder not heating at expected rate 또는 Heater heater_bed not heating at expected rate가 나타날 수 있습니다.

Loading...

일반적인 원인:

  • 히터 카트리지, 히트베드 또는 SSR/MOSFET 출력이 비정상적입니다.
  • 서미스터 접촉 불량, 와이어 반단선 또는 판독값 변동.
  • 팬이 핫엔드, 히트베드 또는 가열 영역을 직접 향해 불어 가열 속도가 너무 느립니다.
  • 히트베드 전력 부족 또는 max_power 제한이 너무 낮습니다.
  • PID 파라미터가 적절하지 않아 목표 온도 근처에서 변동이 너무 큽니다.

해결 방법:

  1. 히터 및 서미스터 배선이 단단한지 확인합니다.
  2. 온도 곡선을 관찰하여 가열이 연속적인지, 비정상적인 변동이 있는지 확인합니다.
  3. 팬이 핫엔드 또는 히트베드를 직접 향해 불고 있는지 확인합니다.
  4. 히터 전력, 전원 공급, 퓨즈, SSR/MOSFET 및 max_power 설정을 확인합니다.
  5. 하드웨어가 정상임을 확인한 후 PID 교정을 다시 실행합니다.
  6. 대형 히트베드 또는 특수 구조로 인해 가열 속도가 느린 것이 확인된 경우 verify_heater 최적화를 참조하세요.

압출 문제

Extrude below minimum temp

오류 정보: 노즐 온도가 압출 허용 최저 온도보다 낮습니다. 로그에 Extrude below minimum temp 또는 Extruder not hot enough가 나타날 수 있습니다.

일반적인 원인:

  • 노즐을 가열하지 않고 압출 명령을 실행했습니다.
  • 시작 G-code, 필터 교체 매크로, 일시 중지/재개 매크로에 온도 대기 명령이 없습니다.
  • 목표 온도에 아직 도달하지 않았는데 매크로가 압출 또는 리트랙션을 조기에 실행했습니다.
  • 온도 센서 판독값이 비정상적이어서 Klipper가 노즐이 압출 가능 온도에 도달하지 못했다고 판단합니다.

해결 방법:

  1. 압출을 실행하기 전에 노즐이 필라멘트에 필요한 온도에 도달했는지 확인합니다.
  2. 시작 G-code, M600, PAUSE, RESUME 등의 매크로에 온도 대기 로직이 있는지 확인합니다.
  3. 온도 대기가 필요한 위치에 M109 또는 Klipper 등가 대기 명령을 사용합니다.
  4. 서미스터 및 온도 곡선을 확인하여 온도 판독값이 안정적인지 확인합니다.
  5. 오류를 우회하기 위해 장기적으로 min_extrude_temp를 낮추는 것은 권장되지 않습니다.

성능 및 타임아웃 문제

귀환 타임아웃 문제

귀환 중 통신 타임아웃, MCU 연결 끊김 또는 다중 MCU 귀환 오류가 발생하면 귀환 타임아웃 문제를 참조하세요.

MCU 'mcu' shutdown: Stepper too far in past

오류 정보: 스테퍼 이벤트가 MCU가 처리할 수 있는 시간 범위를 초과하여 프린터가 shutdown 상태가 됩니다.

Loading...

참조 시나리오: 이 오류가 반드시 메시 베드 구성으로 인해 발생하는 것은 아닙니다. 실제 원인은 klippy.log 및 현재 작업과 함께 판단해야 합니다. 다중 지점 베드 메싱을 수행할 때 [bed_mesh]probe_count 설정이 너무 큰 경우(예: 20,20) 동시에 높은 mesh_pps(예: mesh_pps: 4,4)가 구성되면 지나치게 조밀한 그리드 데이터가 생성되어 상위 컴퓨터 계산 및 모션 계획 부하가 증가하여 유사한 오류가 발생할 수 있습니다.

해결 방법:

  1. 오류가 다중 지점 베드 메싱 프로세스 중에 발생하는 경우 먼저 [bed_mesh]probe_count를 줄여서 테스트합니다(예: 7,7 또는 9,9).
  2. 높은 mesh_pps가 구성된 경우 줄이거나 해당 구성을 삭제합니다(예: mesh_pps: 2,2). 보간이 필요하지 않은 경우 실제 필요에 따라 0,0으로 설정할 수 있습니다.
  3. 구성을 저장하고 Klipper를 재시작한 후 오류가 발생하기 전의 작업을 다시 실행합니다.
  4. 여전히 오류가 발생하면 상위 컴퓨터 부하, 인쇄 속도, 가속도, 통신 품질 및 현재 실행 중인 매크로 또는 G-code를 계속 확인합니다.

MCU 'mcu' shutdown: Timer too close

오류 정보: MCU 타이머가 너무 가까워 시스템 타임아웃이 발생했습니다.

Loading...

오류 원인: 하위 컴퓨터 처리 부하 과다, 상위 컴퓨터 응답 타임아웃, 인쇄 속도 과다, 마이크로스텝 과다, 시스템 시간 동기화 간섭 또는 MCU 통신선 간섭으로 인해 이 문제가 발생할 수 있습니다.

해결 방법:

  1. 스테퍼 모터 마이크로스텝을 줄여 MCU 펄스 처리 부하를 줄입니다.
  2. 인쇄 속도와 가속도를 낮추고 문제가 사라지는지 관찰합니다.
  3. 상위 컴퓨터 부하, 전원 공급 및 USB/CAN 통신 품질을 확인합니다.
  4. MCU와 상위 컴퓨터 간의 통신선이 모터선, 히터선, 히트베드선 또는 전원선 근처에 있는지 확인하고 필요한 경우 다시 배선하거나 차폐된 통신선으로 교체합니다.
  5. 기기 접지 상태를 확인합니다. 제대로 접지되지 않은 기기는 통신 간섭이 발생하기 더 쉬울 수 있습니다.
  6. 문제가 귀환 단계에서 발생하는 경우 귀환 타임아웃 문제를 참조하세요.
  7. 문제가 지속되면 상위 컴퓨터 시스템 또는 펌웨어를 다시 플래시하는 것을 고려하세요.

라즈베리 파이 사용자는 NTP 시간 동기화 상태를 확인할 수 있습니다.

sudo timedatectl status | grep "NTP service"

NTP 동기화를 임시로 비활성화해야 하는 경우 다음 명령을 실행합니다.

sudo timedatectl set-ntp false

문제가 NTP와 관련이 없는지 확인한 후 실제 필요에 따라 다시 활성화합니다.

sudo timedatectl set-ntp true
Loading...